今年來,莆田市政府加大企業(yè)節(jié)能減排整治力度,倡導綠色GDP,走發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟之路。國網(wǎng)莆田供電公司以此為契機,走訪全市各工業(yè)園區(qū)內(nèi)的多家企業(yè),結合企業(yè)用電特點,有針對性地推進實施以電代油、以電代煤、以電代柴”等電能替代項目。無獨有偶,莆田不少企業(yè)也感受到,隨著人工成本越來越高,產(chǎn)品環(huán)保要求越來越高,進行“電能替代”是最好的選擇。
“制鞋產(chǎn)業(yè)屬于勞動密集型行業(yè),我們公司有員工數(shù)千人,當前人工成本比東南亞、印度等地相對較高,需要主動變革轉型,降低制鞋成本。”福建荔豐鞋業(yè)開發(fā)有限公司總務經(jīng)理陳富杰介紹,公司經(jīng)過認真研究,放棄油、氣、電三種同時混合使用的生產(chǎn)模式,全部轉為以電能作為唯一能源的生產(chǎn)模式,為企業(yè)的高科技變革轉型創(chuàng)造有利條件。
陳富杰說,在莆田供電公司指導下,今年已把電能作為唯一生產(chǎn)能源,已投入首批改造資金約1500萬元。通過能源生產(chǎn)模式改造,原來傳統(tǒng)的生產(chǎn)流水線逐步升級為半自動化控制生產(chǎn)線。“我們認真算過一筆賬,絕對會劃算。”他告訴記者,每條半自動化控制生產(chǎn)線在投運后可立即節(jié)約人力1/3,若所有車間全部實現(xiàn)半自動化后,每年可降低人工成本約2000萬元,所有投入的改造費用將在幾年內(nèi)全部收回。而且,全部改為用電后,公司計劃每雙鞋降低單耗8%,若按年產(chǎn)360萬雙計算,則預計比改造前的混合生產(chǎn)模式減少260萬kWH的能耗電量。
“半自動化控制生產(chǎn)線的投運,產(chǎn)品質量穩(wěn)定性比原來也更高,且在相關特殊工種如熱壓車間崗位,可降低員工工傷發(fā)生率。對客戶來說,也因此能采購更環(huán)保的產(chǎn)品,使產(chǎn)品在國際上更有競爭力和影響力。”陳富杰介紹,現(xiàn)在大陸的供電已非常穩(wěn)定,加上公司有專線供電,除了自然災害外,幾乎沒有停電的風險,相比在越南、印度等地的工廠有很大的優(yōu)勢。
國網(wǎng)莆田供電公司營銷部副主任朱敏介紹,通過多次走訪了解,為該公司量身打造出改造方案,建議用戶停用原有的2臺6蒸噸燃油鍋爐,采用就地電加熱工藝等,減少二氧化碳和二氧化硫的排放。
福建荔豐鞋業(yè)開發(fā)有限公司的“油改電”項目只是國網(wǎng)莆田供電公司公司圍繞“美麗莆田”開展電能替代工作的一個縮影。為減少大氣污染,莆田市政府發(fā)布落后鍋爐淘汰改造的政策,莆田供電主動對接當?shù)卣@區(qū)與企業(yè)用戶,今年以來已推動7個用戶把燃煤(油)鍋爐改造為電鍋爐、電加熱設備,合計替換8臺鍋爐累計16.5蒸噸,實現(xiàn)替代容量11550千瓦。同時,該公司在交通、建筑等其他領域也拓展電能替代,預計2017年實現(xiàn)電能替代3億千瓦時。
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