【摘要】本文對循環流化床鍋爐頻繁泄漏原因進行了簡單分析,通過改變省煤器處煙氣工況,控制煙氣流速,改善入爐煤質等措施。改善了省煤器的局部磨損,降低了省煤器爆管頻率,有較好的經濟效益。
松藻煤電公司發電廠為煤礦用自備電廠。主要保證礦區的安全生產用電,對發電機組的可靠性有較高要求。該廠于2006年投運了無錫鍋爐廠生產的UG-65/3.82-M37型中溫、中壓循環流化床鍋爐(CFB)。省煤器布置在在尾部煙道過熱器系統后面,分上、下二組省煤器,省煤器為膜式結構,管徑為Ф32×4,錯列布置,橫向節距90mm,縱向節距45mm,平均煙氣流速6.8m/s。為防止磨損,上、下組省煤器迎煙氣沖刷第一、二排管子加裝防磨蓋板,彎頭處加裝防磨罩。燃用礦區煤矸石,燃料灰分高、硫分重、發熱量低。2012年僅因省煤器泄漏導致的非計劃性停爐就達10次,省煤器堵管率達到40%。嚴重影響了電廠及煤礦的安全經濟運行,不得不對省煤器進行整體更換。
一、省煤器泄漏原因分析
1、省煤器磨損機理分析
省煤器泄漏的主要原因為磨損所致。影響的因素包括飛灰濃度、煙氣流速、飛灰的磨損性能等。
1.1飛灰濃度
飛灰濃度高,煙氣中含灰量多,增加了飛灰撞擊的次數,引起磨損加劇。松藻發電廠燃用的為洗選矸煤,平均灰分45%,極端情況達到50%以上。灰分增加,增加了燃料耗量,相應的飛灰濃度高,導致省煤器大面積磨損泄漏。
由于燃料粒徑大大偏離原設計值0-8mm。有時粒徑達到35mm以上(并夾雜大量煤矸石)。由于參矸量大,燃運系統維護跟不上。螺旋篩磨損嚴重,環錘式破碎機錘頭及篩板磨損嚴重,造成大顆粒煤炭比列增加。為穩定燃燒,必須增加一次風量來達到良好的流化效果,致使飛灰濃度進一步加大,從而導致磨損加大。
1.2煙氣流速
煙氣流速是影響磨損的主要因素之一。相關研究表明,磨損量與煙氣流速的2.3次方成正比,煙氣流速越高這省煤器的磨損越大。發電廠省煤器處設計煙氣平均流速6.8m/s,較為合理,但因安裝工藝差,管排布置不均勻,兩側墻處間隙較大,形成局部“煙氣走廊”。使得局部煙氣流速比平均流速大3-4倍,在“煙氣走廊”磨損量比正常磨損量增大幾十倍。
二、泄漏部位分析
從省煤器泄漏次數及漏點統計表可以看出:
2.1側墻彎頭迎風面磨損比較嚴重。鍋爐側墻采用保溫磚砌成的,表面凹凸不平,煙氣通過間隙時產生紊流,且省煤器制造安裝時精度不夠,與墻體間隙大小不一,形成局部“煙氣走廊”。省煤器上層彎頭迎風面承受飛灰的直接沖刷,而且下部各層彎頭還承受煙氣中飛灰紊流對管壁的沖刷。
2.2因第一、二層加裝有防磨蓋板,能有效防止磨損。但第三、四層未裝防磨蓋板,迎風面管壁不斷接受飛灰的沖刷,管壁不斷減薄,最終導致泄漏。
2.3前后墻與側墻一樣采用保溫磚砌成的,表面凹凸不平 ,煙氣通過間隙時產生紊流,對省煤器管造成無規則磨損。
三、采取的措施
綜上,省煤器的磨損是導致省煤器泄漏的最主要原因。而造成省煤器管道磨損的原因卻有很多,最主要的在于煙氣中飛灰的存在,對省煤器管造成磨損,因此合理摻燒煤矸石,降低燃料總的灰量,控制燃料顆粒度,控制合理的一次風量,消除“煙氣走廊”是解決省煤器泄漏最行之有效的辦法。
3.1安裝時在管子彎頭與側墻間隙部位裝設導流保護板,有效避免彎頭處因紊流造成磨損。
3.2加大防磨力度和安裝質量的控制。將省煤器前四層均加裝防磨蓋板。安裝時嚴格控制管排及管子與爐墻之間的間距,避免了“煙氣走廊”的形成,大大降低了磨損。
3.3合理摻燒煤矸石,將燃煤灰分控制在45%以內,將煤與矸石摻合均勻。加強燃運系統的維護,增加篩分系統,檢修維護好破碎機,將燃料粒度控制在0-8mm。
四、采取措施后的效果
省煤器更換后采取一系列防磨措施,通過一年多的運行,未發生省煤器爆管事故,停爐后對省煤器管壁厚度進行測量,厚度均勻,未發生局部磨損。達到了預期效果。
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